“以前設備運行能耗高、維護還繁瑣,現(xiàn)在不僅更穩(wěn)定,電費也省了不少!”提起最近的技改項目,相山水泥設備保全部的工作人員滿臉笑意。
就在前不久,相山水泥抓住眾城二線窯磨系統(tǒng)檢修的關鍵窗口,僅用6天時間(4月22日至27日),一口氣完成了三項永磁直驅(qū)節(jié)能改造,讓老設備煥然一新,實現(xiàn)了節(jié)能降耗與成本節(jié)約的“雙向突破”。

痛點變亮點,傳統(tǒng)驅(qū)動被“換芯”
這次改造直指三大關鍵設備:眾城二線煤磨引風機、原料磨選粉機,以及眾城一線冷卻塔1#風機。過去,它們一直用的是傳統(tǒng)異步電機和“電機+減速機”模式,傳動鏈路復雜,能量損耗大,是妥妥的“電老虎”。
針對這一痛點,公司裝備專業(yè)組前期做足了功課,經(jīng)過充分調(diào)研論證,決定用永磁直驅(qū)技術“對癥下藥”。新技術直接驅(qū)動負載,把中間的減速、傳動環(huán)節(jié)統(tǒng)統(tǒng)省去,從源頭上減少能量損失,設備運行效率大幅提升。用大家的話說:“就是用最小的投入,換來了實實在在的大節(jié)約。”
一年回本,降本增效看得見
目前,三項改造設備已全部投入運行,監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示:設備運行平穩(wěn),各項參數(shù)完美達標。
更大的驚喜在賬本上。據(jù)測算,僅這三項改造,每年就能節(jié)約電費近18萬元,而改造投入的回收期最短僅需12個月。也就是說,用上一年,成本就回來了,往后每年省下的電費,全是實打?qū)嵉膬衾麧櫋<葴p輕了用電負擔,又讓設備運行更穩(wěn)定、更可靠,這筆“技改賬”怎么算都劃算。
這次改造只是相山水泥深耕降本增效的一個縮影。下一步,該公司還將立足生產(chǎn)實際,常態(tài)化推進設備升級和技術革新,把節(jié)能降耗潛力一挖到底,不斷優(yōu)化工藝、提升裝備效能,讓技改成果持續(xù)轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢,全力實現(xiàn)經(jīng)濟效益與綠色發(fā)展雙提升。